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塑料挤出机改造方案

塑料挤出机改造方案
1、           引言
塑料行业是21世纪的朝阳产业,然而由于其产品主要通过加热,加压、冷却等物理方法生产,从而决定了它的生产方式的高能耗特点,对于高能耗的塑料制品设备如何节电,已成为提升产品竞争力的一个重要手段。问题提出来后会有解决的办法,变频调速就能很好的做到这一点,使用变频后对变频的参数进行优化设置、以达到最佳的运行状态,如原料改变后可以随时改变参数设置。产品的质量和生产效率将得到很大的提高。
交流电机相对于直流电动机,电磁调速电动机结构简单,维护容易,对环境要求低,以及节能和提高生产力等方面具有很大的优势,使得交流调速已经广泛运用于工农业生产、国防以及日常生活之中,随着电力电子技术的发展、交流调速技术也得到了长足的发展。
 
2、变频调速技术的性能
(1)    体积小、重量轻、系统组成简单、可靠性高。
   目前,本厂挤出机的主机及牵引机全为电磁调速电动机,电磁电动机是由电磁转差离合器和拖动电动机两部分组成,运行时拖动电机完全在额定转速下运行,靠调节电磁转差离合器的电磁大小来改变转速。由此看出能耗的浪费是巨大的,
运行转速与额定转速的百分比%
效率
效率差
电磁
变频
 
40
0.38
0.80
0.42
50
0.08
0.82
0.34
60
0.56
0.84
0.26
70
0.65
0.85
0.21
80
0.75
0.88
0.13
90
0.83
0.90
0.07
100
0.88
0.90
0.06
运行转速与额定转速的百分比%
变频耗电(KWh)
电磁耗电(KWh)
耗电差(KWh)
40
10
19.6
9.6
50
12
20.1
8.1
60
14.5
20.6
6.1
70
16
21
5
80
17.5
21.8
4.3
90
20
22.5
2.5
 
 
应用有转差损耗的调速装置时,对恒转矩负载调速时并不能节能,这是因为转差装置本身损耗正好消耗了转速所减少的功率,所以调速装置的有功功率输入P1在调速过程中的保持不变,从节能角度考虑,恒转矩负载不应采用有损耗的电磁调速装置。

如果采用变频后其节电效果会十分明显。
1)、电磁转差离合器消耗的电完全节约掉。
2)、由于拖动电机是全速运行,而有时需要的转速不是这么高,可以用变频器把频率和电压降下来,调整到需要的转速。本厂的牵引机转速一般为900转/分,可以把频率降到33HZ左右。那么节电率按最保守的算法:

50-33
 50
                   

                        ×100%=34%
 
节电率是34% ,相当明显。
 
3)、调速范围广、精度高。
频率范围在0-400HZ,可超过电机额定转速进行恒功率运行,挤出机的主机一般在最高转速下运行,而且主机采用的是电磁调速电动机,这样肯定会存在滑差,就是说输出的转速要低于实际转速。
如采用变频器后可以把输出频率调到50HZ以上,以增加转速,提高生产效率,但超过50HZ后属于恒功率运行,其消耗的功率是一样的,也就是说能耗一样多。这样可以很明显的提高生产效率,增加效益。
 
4)、有多种选择功能:
可根据各类机械特性选择U/F特性加减速时间,能实现软启动、减力启动电流,调速用于大功率电机上时平滑启动,既有足够的启动转矩,又不会对电网产生大的启动电流冲击。节电效果十分明显,可大大的节约能源。
使用变频后可以提高功率因数。原来用电磁调速电机的功率因数,一般为0.7-0.8,而选上变频后一般为0.95以上。变频器还能对电机起到保护作用,如果电网电压过高时,它会跳保护,自动给电机断电;变频器能通过提高频率,达到提高额定转速的目的,而用电量跟额定转速时的用电量相等;在电机不用满频运转时,加上变频器后,可以在0-额定转速的范围内任意调节,达到合适的转速。
 
3、经济综合测试评价
投资回收年限估算:
一条生产线为两台电动机,选用EDS2000-4T0370G变频器一台、EDS2000-4T0150G变频器一台,为了提高现场的安全性能,操作方便,特定制一台控制柜(见表)。
1)牵引机15KW,平时运行频率为33HZ,按每天24小时,每月30天,每年运行10个月,电费按每度0.67元算
实际用电=15×24×30×10×0.67=72360元
使用变频器后,可以把频率将到33HZ,节电效率为34%。
节电效果=72360×34%=24602.4元
2)主机37KW 该机平时是在满负荷下运行,实际用电为:
实际用电=37×24×30×10×0.67=178488元
使用变频器后可以省去电磁调速器的消耗,另外可以提高功率因数提到0.9以上。虽然在满负荷下运行,但是因为功率因数提高后,有功功率会得到提高,根据以往经验节电率按8%算。
节电效果=178488×8%=14279元
3)采用变频后大大减少故障率,可以省去电磁电机的维护费用,减少生产中出现因故障停机现象。
维护费用和因停机造成的损失每年不低于5000元。
  4)采用变频后,增加的效率是非常明显的,运行频率加到60HZ后,主机的挤出速度相应增加20%,产量大大提高。
总的来说效益是非常明显的,改造投资费用为29536元,一年节约的费用为38881.44元,再加上增加的产量收入,在9个月内完全可以收回初期投资费用。
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